Come annunciato in precedenza, Maverick ha acquisito i fondi per ricompletare il pozzo Bonnie Davis #1 nella Contea di Jones, in Texas. Il pozzo è stato rivalutato da un geologo e un riassunto del lavoro geologico è incluso in questo rapporto. Dopo aver completato alcuni lavori di superficie, Maverick tenterà di ricompletare il pozzo Penn Lime a 2.960-2.968 e si aspetta risultati simili ai tre pozzi offset descritti in questo rapporto.

Il lavoro di superficie è iniziato e il lavoro di ricompletamento inizierà una volta completato. La parte superiore della zona Penn Lime (Canyon) a 2960 presentava ottimi risultati di fanghi di petrolio e di gas, mentre il GR-DIL, il Densità-Neutron e il micrologio indicavano un pagamento. Il registro del fango mostra che la massima rottura della trivella si trova a 2962 e gli e-log hanno mostrato la migliore porosità e Sw a 2966-70.

Una seconda zona si trova a 2974-82 e, mentre presenta una rottura di perforazione, una buona SP e un'eccellente porosità (19%) dal registro di densità, il calo di resistività suggerisce un serbatoio misto di petrolio e gas. Non presenta alcun registro del fango. Se un completamento è in contatto con questa zona, potrebbe produrre acqua.

Una terza zona a 2990-3000 è molto porosa (22%), eccellente SP (permeabilità relativa), ma la resistività è inferiore a 1 ohm-metro e se un completamento è in contatto con questa zona, produrrà acqua. Inoltre, non presenta un log del fango. Altri tre produttori di calce di Penn, mostrati nella mappa qui sotto, hanno avuto tassi di produzione iniziale impressionanti, pari a 55, 115 e 137 Bopd? Nessuno dei 3 pozzi ha prodotto inizialmente acqua.

Bonnie Davis #1 è stato perforato 2960-68 ed è stato acidificato (volume sconosciuto, ma probabilmente 250 gal di HCl al 15% come negli altri 3 pozzi). Il giorno successivo, l'operatore ha immediatamente impostato il CIBP a 2400'. Si presume che la zona sia stata abbandonata perché produceva acqua, mentre si ipotizza che l'acido si sia infiltrato in una o entrambe le zone ad alta porosità e bassa resistività sotto la sommità del Penn Lime.

L'ingegnere di Trenergy ha commentato che i log di legame su diverse zone "non sono buoni". Quando o se si deciderà di ricompletare questa zona dopo la perforazione del tappo a 2883, la zona superiore da 2960-2970 dovrà essere cementata prima che la zona venga rifornita e acidificata. I log del fango mostrano che sono stati incontrati degli e-log che indicano un pagamento nel Breckinridge a 2200-2206, 2207-2211 e 2218-2222.

Royal Texan potrebbe non aver testato questa zona. Due giorni dopo, Royal Texan ha testato la calce Hope a 2102-2108. La calce Hope ha prodotto pochi barili di petrolio e le operazioni sono state sospese.

È possibile che sia stata testata la calce Breckinridge a 2208-2215, ma non esistono registrazioni. Nel 4-6 agosto 2021, Trenergy è diventato operatore (con Maverick Energy Group partner al 50%) e ha testato le calce Breckinridge e Hope per 3 giorni. Prima di testare queste zone, un tappo o un tappo ponte è stato etichettato a 2883', anche se Royal Texan ha riferito di aver impostato un CIBP a 2400' dopo il test iniziale della Calce Penn.

La calce Breckinridge è stata testata senza stimolazione a 2208-15 e ha rilevato un leggero olio e gas idrocarburi. Si raccomanda di testare nuovamente questa zona, con perforazioni estese da 2200-05, 2207-11 e 2218-22, seguite dalla stimolazione acida raccomandata da Trenergy. La Calce Speranza è stata testata da 2102 a 108 e stimolata con 1250-1500 gal.

di acido gelificato a 225-250 gal. per piede. Una piccola quantità di olio e di gas è stata recuperata durante i tamponi.

Si raccomanda di rifornire la calce viva 2100-04, 2107-10 e 2118-22 e di stimolare con acido come raccomandato da Trenergy.