Calima Energy Limited ha fornito un aggiornamento sulla produzione di fine anno 2021 e lo stato dei 3 pozzi Leo che hanno iniziato il flowback del fluido frac a metà novembre. Durante la terza settimana di dicembre, i livelli di produzione hanno superato i 3.800 boe/d ed erano sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo di 4.500 boe/d entro il 31 dicembre, tuttavia si sono verificati una serie di eventi che hanno impedito ai pozzi di raggiungere il picco di produzione; che ora è previsto per febbraio 2022. Nonostante il freddo estremo, i tre pozzi Leo a Thorsby continuano a "ripulirsi" dalla stimolazione della frattura. I pozzi Leo sono i primi pozzi Sparky di terza generazione con pozzi a portata estesa e completamenti di frattura più intensivi. Per garantire una produzione ottimale per la durata dei pozzi, si monitora continuamente la produttività del pozzo, il taglio dell'acqua, il GOR (rapporto gas/olio) e la produzione di solidi, al fine di garantire che il sistema di pompaggio ottimale di superficie e di fondo foro sia stato selezionato in base alle caratteristiche del pozzo, in modo che i pozzi forniscano il massimo rendimento economico piuttosto che le portate a breve termine. Due dei tre pozzi hanno ottenuto tempi di esecuzione e risultati di produzione eccellenti, ma il terzo pozzo richiede ulteriore lavoro di ottimizzazione, cosa non insolita quando si perforano pozzi estesi. Mentre i problemi operativi a breve termine sono frustranti; aggravati dalle vacanze, dal COVID e dal clima invernale estremamente freddo, i pozzi continuano a soddisfare o superare le aspettative e la società è fiduciosa che i pozzi di terza generazione supereranno le curve di produzione dei pozzi Sparky di seconda generazione e i livelli di produzione cumulativa e sono fiduciosi che il programma di perforazione Leo fornirà produttività e ritorni come da modello, sebbene in ritardo. Leo #1 (102/06-07-050-01W5): Iniziato il flowback il 15 novembre 2021 con idrocarburi di formazione presenti il 17 novembre 2021. I tagli d'acqua sono diminuiti dal 100% a ~60% entro il 9 dicembre 2021, quando il pozzo è sceso richiedendo operazioni di workover. La configurazione della pompa è stata regolata e il flowback è ripreso il 14 dicembre 2021. Questo pozzo continua a ripulirsi ed è rimasto in produzione dal suo ultimo workover a metà dicembre. Gli attuali tagli d'acqua sul pozzo sono migliorati a ~50%, e il pozzo sta attualmente producendo più di 400 boe/d di petrolio. Il recupero del carico è stimato in 90 giorni. Una volta che il carico è completamente recuperato, ci si aspetta che il pozzo produca ad un taglio di petrolio stabilizzato del 55%, che dovrebbe portare ad una produzione di picco di 450-550 boe/d. Leo #2 (102/07-07-050-01W5): Iniziato il flowback il 16 novembre 2021 con idrocarburi di formazione presenti il 17 novembre 2021. I tagli d'acqua sono diminuiti dal 100% fino a