Alvopetro Energy Ltd. ha completato la perforazione del pozzo 183-A3 sul giacimento di gas naturale Murucututu, di sua proprietà al 100%, nel mese di ottobre. Il pozzo è stato perforato fino a una profondità totale misurata di 3.540 metri e, in base ai registri a foro aperto, ha trovato un potenziale di pagamento netto di gas naturale sia nel Membro Caruaçu della Formazione Maracangalha che nel Membro Gomo della Formazione Candeias, con una profondità verticale totale di 127,7 metri di potenziale pagamento di gas naturale, utilizzando un cutoff di porosità del 6%, un cut-off di Vshale del 50% e un cutoff di saturazione dell'acqua del 50%. Il potenziale di pagamento netto era distribuito su cinque sequenze (quattro nel Caruaçu e una nel Gomo).

Alvopetro ha completato il pozzo utilizzando 10 manicotti scorrevoli mirati a ciascuna delle cinque sequenze. I manicotti scorrevoli sono stati utilizzati in modo da poter isolare selettivamente ogni intervallo e stimolare in modo più efficace e selettivo. Ogni manicotto è stato aperto con successo e l'acido è stato iniettato in sequenza per stabilire una comunicazione con ciascuno degli intervalli mirati.

Tre manicotti nella sequenza 3 della formazione Caruaçu sono stati testati selettivamente per verificare i fluidi e la permeabilità. I risultati della sequenza 3 confermano una minore permeabilità e quindi questi manicotti sono stati chiusi per isolare questa sequenza. In seguito, tutti i 7 manicotti rimanenti sono stati aperti, acidificati e mescolati per la produzione.

Durante le operazioni di tamponamento, l'azienda ha inizialmente recuperato i fluidi di completamento, ma ha continuato a vedere l'afflusso di acqua nel foro del pozzo. La maggior parte del fluido prodotto rappresenta fluidi di completamento, ma i risultati indicano che almeno un intervallo sta producendo acqua di formazione. Il vantaggio principale dei manicotti scorrevoli è che l'azienda può ora chiudere i manicotti per isolare le zone con produzione di acqua e puntare sulle zone che producono principalmente gas naturale.

Tuttavia, una limitazione dei manicotti scorrevoli è che le porte su ciascun manicotto hanno un contatto molto limitato con il serbatoio, su base non stimolata, rispetto alle perforazioni. Durante il periodo di flusso finale di 7,25 ore, il pozzo ha prodotto un tasso medio di 8,5 e3m3/d (300 Mcfpd) con un tasso finale stabilizzato di 4,9 e3m3/d (175 Mcfpd). La pressione iniziale della testa del pozzo era di 1.661 psi (11.445 kPa) con una pressione finale della testa del pozzo di 114 psi (783 kPa).

Durante il periodo di flusso finale, il pozzo ha prodotto 2.572 metri cubi di gas e nessun condensato o acqua. Dopo aver isolato le zone dominate dall'acqua, l'accesso al serbatoio e la produzione dalle zone dominate dal gas naturale possono essere ottimizzati con perforazioni o stimolazioni aggiuntive. Il pozzo sarà ora messo in produzione verso l'impianto di produzione adiacente, mentre si finalizza il piano operativo per isolare le zone di acqua e poi ottimizzare le zone con la maggiore capacità.