88 Energy Limited (88 Energy o la Società) ha annunciato ulteriori risultati di successo dei test di flusso del pozzo di scoperta Hickory-1 della Società, situato nel Progetto Phoenix, sul North Slope dell'Alaska (88 Energy ~75% WI proprietario). Risultati del test di flusso SMD-B: Un intervallo perforato di 20 piedi nel serbatoio SMD-B è stato stimolato attraverso un singolo stadio di frattura che comprendeva 226.967 libbre di volume di proppante. Il pozzo è stato ripulito e ha fluito per un totale di 84 ore, utilizzando il sollevamento di azoto per tutto il periodo del test.

La portata media del fluido per tutta la durata del periodo di ritorno del flusso è stata di circa 445 bbls/d, con dimensioni di strozzatura che andavano da 8/64 a 33/64. Il test SMD-B ha prodotto un picco di flusso stimato di ~50 bopd. I tagli di olio sono variati durante il periodo di flow back, raggiungendo un massimo del 10% di taglio di olio.

Il pozzo ha prodotto con un taglio di olio medio del 4% dopo l'olio iniziale in superficie, con tassi istantanei osservati durante il periodo di 16 ore che variavano man mano che il pozzo si ripuliva. Circa il 70% del fluido di stimolazione era stato recuperato al termine del test, quando le misurazioni della salinità dell'acqua indicavano che il fluido di stimolazione era ancora in fase di recupero e il pozzo stava ancora pulendo. Il taglio dell'olio dovrebbe migliorare una volta che il fluido di stimolazione è stato completamente recuperato.

Sono stati recuperati diversi campioni di olio, con gravità dell'olio misurate tra 38,5 e 39,5 API, che rappresentano un greggio leggero. È importante notare che la zona SMD-B ha fluito olio in superficie con poco o nessun gas misurabile, il che rappresenta un basso tasso di produzione GoR. I campioni di petrolio pressurizzati raccolti durante i test USFS e SMD saranno trasportati in laboratorio per ulteriori analisi.

Il test di flusso SMD-B si è concluso con informazioni sufficienti per le fasi successive e i dati registrati assisteranno 88E nei processi di ottimizzazione e progettazione nella prossima fase di avanzamento del Progetto Phoenix. Il test di flusso Hickory-1 sblocca un potenziale più ampio del Progetto Phoenix; USFS Recap: A Hickory-1 sono stati condotti con successo due test di flusso separati, sui serbatoi SMD-B e Upper SFS. Come annunciato in precedenza, inizialmente è stato testato il serbatoio USFS più profondo, che ha prodotto i seguenti risultati: Un intervallo di 20 piedi è stato perforato nel serbatoio Upper SFS, che è stato poi stimolato attraverso un singolo stadio di frattura con un volume di proppant di 241.611 libbre.

La zona ha fluito con un picco di flusso di oltre 70 bopd. I tagli di olio sono aumentati durante il periodo di flow back, man mano che il pozzo si ripuliva, raggiungendo un taglio di olio massimo del 15%. Una volta stabilito il taglio di olio durante il periodo di ritorno naturale, il pozzo ha prodotto una portata media di olio di circa 42 bopd durante il periodo di ritorno naturale.

È importante notare che la zona USFS ha fluito petrolio in superficie con un flusso naturale, mentre il ritorno di petrolio da altri giacimenti nei pozzi offset adiacenti ha prodotto solo con un sollevamento di azoto. Sono stati recuperati diversi campioni di petrolio con gravità misurate tra 39,9 e 41,4 API (un greggio leggero). Inoltre, durante il test USFS sono stati prodotti alcuni NGL, come previsto nella fase di pianificazione.

La presenza di NGL è stata dimostrata da campioni provenienti dalla linea della torcia e dal fumo nero visibile nella torcia. L'azienda prevede che i NGL prodotti siano a un tasso simile a quelli osservati durante i test di flusso nell'area adiacente, data la coerenza dei risultati osservati tra il test USFS e i test condotti sui pozzi adiacenti. Potrebbe essere possibile stimare la quantità di NGL non misurata in questi test, una volta completati gli studi di caratterizzazione del fluido in laboratorio.

Storicamente, i prezzi dei NGL sul North Slope dell'Alaska sono stati simili o leggermente inferiori ai prezzi del petrolio leggero e sono quindi considerati altamente preziosi. Sono necessari ulteriori lavori per quantificare l'esatto volume di NGL, che 88 Energy intende includere come parte di una prima valutazione certificata delle Risorse Contingenti del Progetto Phoenix per i giacimenti SFS e SMD. Piano futuro: La Joint Venture effettuerà il P&A del pozzo Hickory-1, con qualsiasi attività futura di valutazione e/o sviluppo in questa località tramite un pozzo di produzione orizzontale lungo.

L'impianto di perforazione e i servizi associati dovrebbero essere fuori sede entro i prossimi dieci giorni. Si prevede che il test di flusso si concluderà con un costo stimato di circa 14,5 milioni di dollari USA lordi, a causa della durata supplementare delle operazioni. 88 Energy prevede ora di intraprendere studi post-test, tra cui test sui fluidi per caratterizzare i fluidi del serbatoio e analisi dei dati di pressione e temperatura in profondità per determinare le proprietà del serbatoio, a distanze superiori alla profondità di indagine dei log wireline.

Questi studi saranno poi integrati nei set di dati e nei modelli esistenti per perfezionare i piani di valutazione e di sviluppo di ciascun giacimento, con studi pre-FEED che dovrebbero iniziare nella seconda metà del 2024. Si prevede che lo sviluppo di questi giacimenti avverrà tramite pozzi di produzione orizzontali, con numerosi analoghi di produzione altrove che dimostrano tassi di flusso multipli ottenuti da pozzi verticali. Inoltre, gli sviluppi orizzontali sono una pratica comune sul North Slope dell'Alaska, con i campi Alpine e Kuparuk di Conoco Philips che utilizzano entrambi questa tecnica.

I tassi di produzione nei pozzi di produzione orizzontali lunghi sono in genere multipli di 6-12 volte superiori rispetto a quelli testati nei pozzi verticali, come dimostrato in molti analoghi del Lower 48. Il Progetto Phoenix beneficia anche della capacità di produrre da più serbatoi contemporaneamente in uno sviluppo. Le opzioni di commercializzazione per il Progetto Phoenix saranno avanzate in parallelo, tra cui il farm-out a un partner di sviluppo strategico e/o una produzione precoce, a basso costo di capitale, grazie ai vantaggi infrastrutturali vicini (Hickory-1 si trova proprio vicino alla Dalton Highway e al TAPS).

Inoltre, la Società prevede di lavorare con consulenti geologici indipendenti per assicurare una stima delle Risorse Contingenti sui giacimenti SMD e SFS (a complemento della stima delle Risorse Contingenti precedentemente annunciata sul giacimento BFF). Il completamento di queste stime è previsto per il secondo trimestre del 2024.